采用石灰-硫酸亞鐵對電廠污水進行混凝沉淀,經(jīng)機械攪拌加速澄清池除去水中的重碳酸鹽硬度、堿度和懸浮物,然后再進行過濾軟化等后處理。在預(yù)處理的長期運行中,我們發(fā)現(xiàn)在石灰-硫酸亞鐵處理工藝中,存在兩個不足之處。一是當原水濁度較大時,就是增加亞鐵的投加量,其出水水質(zhì)仍達不到工藝要求,在雨季時尤為嚴重,并且亞鐵投加量增加而氧化不完全,造成出水含鐵量增大。另外,亞鐵需搬運和溶解,勞動強度大,工作環(huán)境惡劣。
我廣進行了利用研制的聚合硫酸鐵代替硫酸亞鐵作為絮凝劑的實驗室試驗,取得了較好的效果。
以聚鐵作絮凝劑處理后的水質(zhì)完全符合我廠的工藝要求。并且試驗也證實了生成物的沉降速度快,污泥體積小很有工業(yè)試用的價值。
采用聚合硫酸鐵作為絮凝劑,實際生產(chǎn)運轉(zhuǎn)的三個月,經(jīng)測定數(shù)據(jù)分析,我們認為聚合硫酸鐵比硫酸亞鐵有以下五個方面的優(yōu)點:
1、處理后水的濁度、殘余硬度有較大幅度的下降,這就大大延長軟化器的運行周期,特別表現(xiàn)在軟水耗鹽量大大降低。
2、處理后出水的含鐵量有較大幅度的下降。我廠從1986年1月至9月對出水進行了17次測定,其進水的平均含鐵量為513.5mg/L,出水為444.43μg/L。改用聚合硫酸鐵后我廠進行了5次測定,其進水平均含鐵量為402mg/L,而出水僅為143.9μg/L。前者經(jīng)處理后含鐵量才下降13.45%,而后者則達到64.20%。兩者相比,后者比前者低50.75%,這無疑減輕了鐵對交換樹脂的污染,延長樹脂的運轉(zhuǎn)周期。
3、聚合硫酸鐵沉淀的pH值比硫酸亞鐵寬。我廠過去在使用亞鐵作絮凝劑時,如果石灰加入量不足,就出現(xiàn)重碳酸鹽堿度,出水濁度升高,影響生產(chǎn)。而改用聚合硫酸鐵后,再也沒有出現(xiàn)過此類問題,只要出水pH值在8-10范圍內(nèi),出水濁度就能滿足工藝生產(chǎn)的要求。
4、大大降低了工人的勞動強度,改善了工作環(huán)境。過去配制亞鐵溶液需三個工人操作,而現(xiàn)在一個工人就能輕松地完成。
5、大幅度地降低了生產(chǎn)成本,取得良好的經(jīng)濟效益。由于聚合硫酸鐵具有優(yōu)越的絮凝性能,使藥劑的投加量降低,并且提高了出水水質(zhì),減少了后處理的費用。我們就藥劑消耗和軟化器耗鹽量降低兩項作了經(jīng)濟分析,其結(jié)果列于表4。
我廠年處理水量在120萬噸左右,如絮凝劑由硫酸亞鐵改為聚合硫酸鐵,僅藥劑和鹽耗費用即可降低35.2%,價值達2.4萬元。如再考慮勞務(wù)費用的減少,離子交換樹脂使用周期的延長以及維修工作量的減少,其經(jīng)濟效益更為可觀。
6、在查定中發(fā)現(xiàn), 出水的SiO2含量比采用硫酸亞鐵時有所提高,其原因有待進一步分析,但是不影響生產(chǎn)的正常運行。
綜上所述,筆者認為在發(fā)電廠水的預(yù)處理工藝中采用聚合硫酸鐵是合適的。它不僅能提高處理后水的水質(zhì),同時還具有較高的經(jīng)濟效益。
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